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含硫含氮廢水處理工藝

發布時間: 2021-02-14 21:34:18

Ⅰ 氣提技術求助:誰能給我一些關於石化行業除硫除氨(硫離子S2-和氨氮混合污水)的氣提污水處理工藝的參數

這個是含硫鹼渣更貼切些,實在理解不了水質偏酸性

不能用普通廢水的處理思路,有專門的處理工藝。

Ⅱ 化工高含硫廢水如何凈化處理

含硫化氫,二氧化硫的污水比較好處理:
1.用鹼中和至PH 7-9;
2.採用兼氧-好氧的生物處理專工藝可達標排放。
(註:硫屬含量太高最好稀釋或採用氣提預處理)

硫氧碳比較麻煩,可能的方案是:
在鹼性條件下,用活性炭催化使其轉化為無機硫,再按上述方法處理。

Ⅲ 含氨氮的廢水用什麼方法處理既能達到國家污水排放標准又經濟實惠

這個不知道你氨氮含量是多少啊,
要是量大的話,得用吹脫法,就是用吹脫塔,內處理費用稍高容些。
接觸氧化法,是最經濟實用的方法了,不過得上污水處理廠,
要是再低點的話,嗯,用BAF生物濾池也不錯。
要是單純應付檢查,可以適量采購點葯劑,氨氮降,總氮不降,
好了,回答了這么多,樓主給分唄,若是還有問題HI我。

Ⅳ 如何處理含廢硫酸的污水

1 濃縮法
該法是在加熱濃縮廢稀硫酸的過程中,使其中的有機物發生氧化、聚合等反應,轉變為深色膠狀物或懸浮物後過濾除去,從而達到去除雜質、濃縮稀硫酸的雙重目的.這類方法應用較廣泛,技術較成熟.在普遍應用高溫濃縮法的基礎上又發展了較為先進的低溫濃縮法,下面分別加以介紹.
1.1 高溫濃縮法
淄博化工廠三氯乙醛生產過程中有廢硫酸產生,其中H2SO4質量分數為65%~75%、三氯乙醛質量分數為1%~3%、其它有機雜質的質量分數為1%.該廠將其沉澱過濾後,用煤直接加熱蒸餾,回收的濃硫酸無色透明,H2SO4質量分數大於95%,無三氯乙醛檢出,而沉澱物經鹼解、蒸餾和過濾後可回收氯仿.該廠廢硫酸處理量為4000t/a,回收硫酸創利潤55萬元/a.
日本木村-大同化工機械公司的廢硫酸濃縮法是用搪玻璃管升膜蒸發和分段真空蒸發相結合,將廢硫酸中H2SO4的質量分數從10%~40%濃縮到95%,其工藝可分為3段,前兩段採用不透性石墨管加熱器蒸發濃縮,後一段採用搪玻璃管升膜蒸發器濃縮,在每一段中H2SO4質量分數漸次升高,分別達到60%、80%和95%.加熱過程採用高溫熱載體,溫度為150~220℃,可將有機物轉變為不溶性物質,然後過濾除去,該工藝以2t/h的規模進行中試,5a運轉良好.該工藝適應能力很強,可用於含多種有機雜質的廢硫酸的處理.
1.2 低溫濃縮法
高溫濃縮法的缺點在於:硫酸的強腐蝕性和酸霧對設備和操作人員的危害很大,實際操作非常麻煩.因此,近年來開發出了一種改進的濃縮法,稱為汽液分離型非揮發性溶液濃縮法(簡稱WCG法).
WCG法的原理和工藝如下:將廢稀硫酸由儲槽用耐酸泵打入循環濃縮塔濃縮,然後經換熱器加熱後進入造霧器和擴散器強迫霧化並進一步強迫汽化,分離後的氣體經高度除霧後進入氣體凈化器,凈化後排放.分離後的酸液再度回到循環濃縮塔,經反復循環濃縮蒸餾,達到濃度要求後,用泵打入濃硫酸儲罐.濃硫酸可作為生產原料再利用.其工藝流程見圖1.
WCG法濃縮裝置主要由換熱器、循環濃縮塔和引風機組成.換熱器材質為石墨,濃縮塔材質為復合聚丙烯,泵及引風機均為耐酸設備.
該法與高溫濃縮法相比,蒸發溫度低(50~60℃),蒸汽消耗量少,費用低(濃縮每噸稀硫酸耗電和蒸汽的費用約為30~60元).上海染化五廠生產分散深藍H-GL產生的稀硫酸(H2SO4質量分數為20%),上海染化八廠、武漢染料廠、濟寧染料廠生產染料中間體產生的稀硫酸,採用WCG法濃縮,都取得了明顯的效果.
用WCG法濃縮稀硫酸應注意以下幾點:
(1)在濃縮過程中若有固體物析出,會影響傳熱效果和廢酸的分離;
(2)該裝置非密閉,廢酸中若有揮發性物質,會影響工作環境;
(3)裝置的主體材料為復合聚丙烯,工作溫度受主體材料的限制,不能超過80℃;
(4)該法僅適用於H2SO4質量分數小於60%的稀硫酸.
2 氧化法
該法應用已久,原理是用氧化劑在適當的條件下將廢硫酸中的有機雜質氧化分解,使其轉變為二氧化碳、水、氮的氧化物等從硫酸中分離出去,從而使廢硫酸凈化回收.常用的氧化劑有過氧化氫、硝酸、高氯酸、次氯酸、硝酸鹽、臭氧等.每種氧化劑都有其優點和局限性.
天津染料八廠採用硝酸為氧化劑對蒽醌硝化廢酸進行氧化處理,其操作過程為:將廢酸稀釋至H2SO4質量分數為30%,使所含的二硝基蒽醌最大限度地析出,經過濾槽真空抽濾後廢酸進入升膜列管式蒸發器,在112℃、88.1kPa條件下濃縮,在旋液分離器中分離水蒸氣和酸(此時H2SO4質量分數約為70%),廢酸再流入鑄鐵濃縮釜(280~310℃,真空度為6.67~13.34kPa),用噴射泵帶出水蒸氣,使H2SO4質量分數達到93%,然後流入搪瓷氧化缸,加入濃硝酸(HNO3質量分數為65%)進行氧化處理,至硫酸呈淺黃色.反應中產生的一氧化氮氣體用鹼液吸收.
硫酸在高濃度(H2SO4質量分數為97%~98%)和高溫條件下也具有較強的氧化性,它可以將有機物較為徹底地氧化掉.例如處理苯繞蒽酮廢酸、分散藍廢酸及分散黃廢酸時,將廢酸加熱至320~330℃,把有機物氧化掉,部分硫酸被還原成二氧化硫.這種方法由於硫酸濃度和溫度太高,有大量的酸霧產生,會造成環境污染,同時還要消耗一定量的硫酸,使硫酸收率降低,因此其應用受到很大限制.
3 萃取法
萃取法是用有機溶劑與廢硫酸充分接觸,使廢酸中的雜質轉移到溶劑中來.對於萃取劑的要求是:
(1)對於硫酸是惰性的,不與硫酸起化學反應也不溶於硫酸;
(2)廢酸中的雜質在萃取劑和硫酸中有很高的分配系數;
(3)價格便宜,容易得到;
(4)容易和雜質分離,反萃時損失小.
常見的萃取劑有苯類(甲苯、硝基苯、氯苯)、酚類(雜酚油、粗二苯酚)、鹵化烴類(三氯乙烷、二氯乙烷)、異丙醚和N-503等.
大連染料八廠用氯苯對含二硝基氯苯和對硝基氯苯的廢硫酸進行一級萃取,使廢水中的有機物含量由30000~50000 mg/L下降到200~250mg/L.濟南鋼鐵廠焦化分廠用廉價的C-I萃取劑和P-I吸附劑處理該廠的再生硫酸也得到了良好的效果.該工藝是將再生硫酸經C-I萃取劑萃取分離後再依次用P-I吸附劑和活性炭吸附處理得到純凈的再生硫酸.為防止腐蝕,萃取罐和吸附罐用鉛作內襯.該廠廢硫酸處理量為500t/a,回收硫酸250t,價值7.5萬元.
與其它方法相比,萃取法的技術要求較高,萃取劑要同時滿足上述4項要求並不容易,而且運行費用也較高.
4 結晶法
當廢硫酸中含有大量的有機或無機雜質時,根據其特性可考慮選擇結晶沉澱的方法除去雜質.
如南京軋鋼廠醯洗工序排放的廢硫酸中含有大量的硫酸亞鐵,可採用濃縮-結晶-過濾的工藝來處理.經過濾除去硫酸亞鐵後的酸液可返回鋼材酸洗工序繼續使用.
重慶某化工廠將H2SO4質量分數為17%的鈦白廢酸在常壓下濃縮、析出的結晶熟化後過濾,濾渣經打漿及洗滌後即為回收的硫酸亞鐵.濾液再在93.4kPa真空度下濃縮結晶過濾,可得到H2SO4質量分數為80%~85%的濃硫酸,第二次過濾的濾渣也轉至打漿工序回收硫酸亞鐵

Ⅳ 高氮污水用啥處理工藝

對於現階段的污水處理水平來說:處理高氮污水,最好的辦法還是A/O工藝,像上面同志說的那些流程,大多是輔助的,如果讓我來做,我也會做,但是加葯絮凝最好放在整個生化物理的前面

Ⅵ 含硫廢水處理,急!!!

廢水的物理化學復處理工制藝按如下步驟進行:1.加入氫氧化鈣/石灰乳,部分重金屬以氫氧化物形式析出;2.加入有機硫化物,其餘重金屬如鎘和汞以硫化物形式析出;3.添加絮凝劑,形成易於分離的大粒子固體沉澱物;4.在澄清池/沉澱槽中固液分離,調整分離出廢水PH值;5.採用箱式壓濾機將所得泥漿脫水。

Ⅶ 含氮有機廢水的特點是什麼治理的關鍵是在哪裡

含氮廢水可以應用厭氧和兼性厭氧和好氧工藝經行處理。只要是通過微生物的消化和反硝化過程完成的。具體細節可以找相關資料翻閱。

Ⅷ 工業生產中含硫廢水的排放會污染環境,需要對含硫廢水進行處理與利用.(1)某製革廠含硫廢水中主要含有

(1)①Na2S為強鹼弱酸鹽,S2-水解呈鹼性,水解方程式為S2-+H2OHS-+OH-
②1molNa2S轉化為1molNa2SO4,失去8mol電子,而1molO2被還原,得到4mol電子,所以還原劑與氧化劑的物質的量之比為1:2,溫度升高平衡常數增大,說明升高溫度平衡向正反應移動,則正反應吸熱,即△H>O,
故答案為:1:2;>;
(2)①中和含酸廢水工業常用廉價的石灰水,故答案為:石灰水;
②H2S氣體與足量NaOH溶液反應反應生成Na2S和水,反應的化學方程式為H2S+2NaOH=Na2S+2H2O,
故答案為:H2S+2NaOH=Na2S+2H2O;
③SO32-在酸性條件下放電生成H2S的過程為還原反應,電極反應式為SO32-+8H++6e-=H2S↑+3H2O,
故答案為:SO32-+8H++6e-=H2S↑+3H2O;
④已知:①2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(l)△H=-632.8kJ/mol,
②SO2(g)=S(s)+O2(g)△H=+269.8kJ/mol,
利用蓋斯定律將①-②×2可得:2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l),
對應的反應熱為:△H=(-632.8kJ/mol)-2×(+269.8kJ/mol)=-1172.4kJ/mol,
所以熱化學方程式為2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l)△H=-1172.4kJ/mol,
故答案為:2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l)△H=-1172.4kJ/mol.

Ⅸ 含硫廢水密閉靜置氨氮和硫化物會降低嗎

近年來,厭氧生物處理技術因其剩餘污泥量少、節能、資源化程度高,成為國內外高濃度有機廢水處理技術的發展趨勢。用厭氧生物法取代目前製革廢水普遍採用的好氧生物法對於降低產品成本、提高污水處理深度具有經濟和環境的雙重效益。但是,製革廢水中高濃度的硫化物、硫酸鹽對厭氧微生物的毒性抑制,使得這一技術在處理製革廢水時受到諸多限制。此外,製革廢水氨氮的達標排放也一直是困擾生化法的一項難題。 本課題針對這一問題,重點分析了低濃度氨氮廢水亞硝化過程的影響因素,為SHARON反應器在製革廢水中的應用進行了嘗試性的探索。此外,研究了硫化物在厭氧污泥中的分布,廢水中硫化物的毒性效應及其脫除機制,並結合UASB反應器的運行特點,微生物的特性分布、種群組成、生長變化規律等,探討了UASB處理含硫有機廢水的有效途徑,為製革廢水厭氧生物處理提供理論和實踐依據,研究主要結果為: (1)低氨氮、低鹼度廢水快速實現亞硝化過程的控制因素為:進水鹼度、pH值和FA.等。出水的pH值可以通過控制反應器內部的鹼度來進行調節。控制進水鹼度在113.1mg/L~269.7mg/L,HRT為48h,其亞硝酸累積率可達到67.15%,可完全實現低氨氮的亞硝化,其出水再經反硝化則氨氮有望達標。 (2)硫化鈉對污泥產甲烷活性抑製作用主要有2個原因,硫化鈉濃度低於120mgS/L時,產甲烷活性抑制主要由pH增加引起,超過120mgS/L後,抑製作用主要由液相中高濃度的硫化物引起;隨著硫化物加入量的增加,液相硫化物濃度、污泥吸附量及H<,2>S逸出量均顯著增加,而H<,2>S逸出量在160mgS/L時達到最大,污泥吸附趨於飽和: (3)pH對硫化物的逸出具有復雜的影響:pH酸性時,污泥產甲烷活性嚴重受抑可使氣提效果不佳而限制H<,2>S的逸出速率,pH增加,污泥活性增加與H<,2>S釋放量有明顯對應趨勢,pH>8後,液相中游離的H<,2>S逐漸減少,H<,2>S逸出受到抑制,大量的S<'2->集存於液相中,污泥對硫化物的吸附趨於飽和狀態;溫度升高,有利於污泥吸附的硫化物向液相中轉移和H<,2>S逸出,35℃後,硫化物對產甲烷活性抑制變化不大。 (4)氣提作用有助於水體中H<,2>S的脫除,硫化物濃度較高時利於硫脫除;進水流量、pH的升高,不利於H<,2>S的脫除;污泥吸附也隨之增大。在進水pH穩定在6前提下,氣提對硫化物的脫除效果最好。 (5)兩相UASB反應器40d運行穩定後,兩反應器底部的微生物活性均好於項部,產酸相中產酸菌大量富集,相分離較成功。整個運行中,進水有機負荷從 3.6KgCOD/(m<'3>·d)增至17.41KgCOD/(m<'3>·d),COD去除率穩定在80%左右。 (6)穩定運行時,進水COD和硫化物濃度分別為3000~4500mg/L和80~120mgS/L左右,pH9~10,系統運行參數為:進水流量1.0L/h左右,脫硫裝置氣提流量為30~35L/h。經系統處理後,總的COD去除率達到90%以上,出水COD濃度維持在300 mg/L,出水硫化物濃度均在10mg/L以內。 通過研究證明,含硫有機廢水通過一級UASB+氣提+二級UASB的組合工藝能有效的達到去除目的,同時也為製革工業廢水中硫的回收和資源化利用提供了一個可行的途徑。而含氮廢水經前期處理後的低氨氮廢水經亞硝化+反硝化工藝為製革廢水的達標排放確立了新的方向。
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Ⅹ 氨氮廢水處理的工藝流程

8. Bardenpho工藝
該工藝是在A/O工藝基礎上,增設了一個缺氧段和好氧段,各段反應池均獨立運行,混合液自第一好氧池迴流至第一缺氧池而第二好氧池無混合液迴流(因而須注意,第二缺氧池和第二好氧池並非組成一級A/O工藝)所增設的缺氧段和好氧段起強化脫氨和提高處理出水水質的作用。運行過程中,第一好氧池的內部迴流混合液、原水中的有機基質及迴流污泥進入第一厭氧池,進行反硝化脫氮。由於第一厭氧池進水中含有較多內碳源可利用因而具有較高的反硝化速率,但與其進水中的食料比有關。好氧一池的容積一般可按F./M為0.25考慮;在厭氧二池中,由於好氧二池出水中有機物濃度較低,同時也沒有外加碳源因而反硝化菌主要通過內源呼吸作用,以細胞內碳源進行反硝化,因此反硝化效率較低,並與系統的污泥齡有關。但這種反硝化作用可有效地提高整個處理系統的反硝化程度,從而利於提高脫氮效率。必要時,可將少部分進水引入厭氧二池以適當補充碳源,提高其反硝化速率。該工藝中好氧二池的主要作用是進一步降低廢水中的有機物濃度,同時改善出水的表觀性狀由於增設了厭氧二池和好氧二池強化處理作用,該工藝的脫氮效率可以高達90%~95%(城市污水)。
9. BABE工藝
在通常的廢水生物處理工藝中,其污泥經濃縮的上層液或氧化處理後脫水濾液均需返回至主體工藝進行處理。由於污泥濃縮上層液或脫水濾液中富含氮,因而其向主體工藝的返回將增加主體工藝的處理負荷,從而影響處理出水中氮的指標。BABE在運行過程中將以A/O方式運行的處理工藝主流程中迴流污泥的一部分分流入BABE間歇曝氣池,BABE 所處理的對象為含有高濃度的TN的污泥濃縮上層液或污泥脫水濾液。通過BABE池的間歇曝氣運行,不僅有效地延長了處理工藝的污泥齡,並可對其進液中的氮實現充分的硝化作用,同時由於BABE池的良好消化條件,即較低的有機負荷及良好的溫度控制(一般將溫度控制在30℃),有效地提高了污泥中硝化菌的數量。BABE池經間歇曝氣後富含硝化菌的混合液、內迴流與進水一起進入A/O工藝主流程,可實現充分的反硝化脫氮,強化了系統對氮的去處作用。

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