脫硫廢水排放
A. 脫硫廢水零排放系統常見哪些故障
脫硫廢水零排放運行問題
(1)設備堵塞問題。廢水系統中各箱罐因來水中固體含量太版高,固體沉積而堵塞;中和箱因權石灰乳加量不足,石灰乳管路堵塞,導致pH值無法提高;石灰乳加葯系統因停運後石灰乳沉積在入口管道和排污管道上造成系統堵塞;管道堵塞問題。
(2)儀表控制問題。由於pH測量電極、石灰石加葯管線清洗不及時,控制系統參數設置不合理等,均可造成pH值與設定值的偏差過大。
(3)泵異常情況。在運行過程中,出現泵振動和雜聲較大、電動機超載、流量顯著下降等現象,計量泵不出葯等故障。
脫硫廢水零排放設計問題
(1)設計時對進入廢水處理系統的漿液含固量考慮過於理想,設計餘量小,造成系統內固體大量沉積而不能運行。
(2)廢水旋流子噴嘴尺寸選擇不當,導致溢流和底流漿液濃度不正常。進入廢水旋流器的漿液濃度過高,旋流子底部常被堵死。廢水旋流器入口加裝的濾網堵塞頻繁,導致其無法正常投運。
(3)因系統設置的緩沖池設計容量較小,再加上廢水排放比較隨意,影響了廢水處理系統連續穩定運行,從而降低了廢水處理效果。
B. 脫硫廢水零排放系統運行中應注意什麼
脫硫廢水處理應用零排放技術,不但實現了真正意義的廢水零排放,而且還實現了循環經濟內,具有很大容的推廣意義。那麼你知道脫硫廢水零排放系統運行中應該注意什麼嗎?
(1)運行前設備維護。對於廢水處理設備,應進行定期檢查,做好運行維護的准備工作。定期對加葯系統進行清理,並檢查葯箱內的葯量;定期對計量泵的管路進行維護,保證其准確性。定期檢查pH測量電極,及時清洗和調整。
(2)運行中設備維護。在運行中應對泵前的保護裝置進行實時檢查,防止格柵上出現過多的殘留物而影響水流通暢。由於脫硫廢水中懸浮物含量較高,系統每次停運後應及時沖洗。具有沖洗位置為:廢水泵出口至pH值調整槽管路,石灰乳加葯系統管路,絮凝槽至澄清器管路,澄清器泥漿輸送管路。此外,若pH值調整槽、反應槽、絮凝槽為單獨的箱體,則箱體間的連續管路應當放大,並在箱體加裝液位計。
(3)脫硫廢水處理系統的主要控制。根據廢水流量實施開環控制,按比例調節加入反應的化學葯劑量。出水pH值和濁度控制,通過在線監測,調節加入的HGI量,使出水達標。當出水濁度不合格時,將出水箱的水重新送回中和箱再處理度停止廢水進入,澄清池中污泥的自動排放。
C. 脫硫廢水是連續排放嗎
脫硫廢水處理系統一般為不同機組脫硫島的公用系統,隨著機組停運,脫硫廢水系統處理水量也會變化。另外,脫硫廢水的排放量主要是根據吸收塔內氯離子濃度的大小決定的,因此系統排放的水量並不穩定,這樣會導致脫硫廢水處理系統起停比較頻繁,很容易導致系統堵塞等故障。此外還有系統設計、運行管理和設備調試等各方面的因素。那麼脫硫廢水處理存在的運行問題如何應對?
1、 增加廢水處理系統的設計容量
加大緩沖池容量並保持廢水連續穩定排放。為了防止懸浮物的沉澱,廢水緩沖箱中需要設計攪拌裝置。
2、 運行管理維護
(1)運行前設備維護。對於廢水處理設備,應進行定期檢查,做好運行維護的准備工作,定期對加葯系統進行清理,並檢查葯箱內的葯量,定期對計量泵的管路進行維護,保證其准確性,定期檢查pH測量電極,及時清洗和調整。
(2)運行中設備維護。在運行中應對泵前的保護裝置進行實時檢查,防止格柵上出現過多的殘留物而影響水流通暢,由於脫硫廢水中懸浮物含量較高,系統每次停運後應及時沖洗。
(3)脫硫廢水處理系統的主要控制。根據廢水流量實施開環控制,按比例調節加入反應的化學葯劑量,出水pH值和濁度控制,通過在線監測,調節加入的HGI量,使出水達標,當出水濁度不合格時,將出水箱的水重新送回中和箱再處理度停止廢水進入,澄清池中污泥的自動排放。
3、廢水處理系統調試
廢水系統和脫水系統息息相關,廢水的正常排放有助於脫水系統的正常運行,而脫水效果的好壞又影響廢水旋流器的運行和排放至廢水系統的石膏含量,所以要做好系統的調試工作及運行中的控制。
D. 國家環保部對脫硫廢水排放要求
硫酸鹽是2000mg/l
E. 脫硫廢水零排放的關鍵技術在於如何去除廢水中的高含鹽量
燃煤電廠脫硫廢水因高含鹽量、成分復雜、高腐蝕性、回用困難的特點成為回制約燃煤電廠廢水零排放的關鍵答因素。目前一般採用「混凝沉澱預處理+深度處理」的工藝對脫硫廢水進行處理,使脫硫廢水中溶解性固體以結晶鹽的形式去除,處理後的出水達到《工業循環冷卻水處理設計規范》(GB 50050-2007)中「間冷開式系統循環冷卻水水質指標」的要求,可以用於電廠循環冷卻水補充水,處理後的結晶鹽經乾燥打包後可用作工業用鹽,真正實現「廢水零排放」目的。
F. 火電廠脫硫廢水如何處理
脫硫廢水先經預處理系統進行絮凝、沉降及中和,減少廢水中的懸浮物,提高廢水PIt值,為深度處理做准備。從脫硫工藝樓來的廢水進入脫硫廢水前池仔,通過輸送泵將脫硫廢水輸送至脫硫廢水預處理區域的脫硫廢水緩沖池。通過池內一級廢水輸送泵送至一級反應器。脫硫廢水緩沖池設曝氣攪拌裝置,防止懸浮物沉降。通過曝氣裝置還可以進一步降低廢水的c0D。一級反應器分為中和箱和絮凝箱兩個部分。在中和箱內,通過添加Ca(OH),將廢水pI{調整到10~l1進行攪拌反應生成caC0沉澱和Mg(OH)沉澱,在後級澄清器中沉澱分離。同時,在此pH值下,多種重金屬離子均生成氫氧化物沉澱從廢水中分離。中和箱出水自流進入絮凝箱,絮凝箱投加凝聚劑FeC1以及助凝劑PAM以使得絮凝物變得更大更容易沉澱,以便F一步能在澄清器中分離出束。同時一級反應器也預留有機硫加葯界面。
廢水從一級反應器自流進入一級澄清器,廢水中的絮凝物通過重力作用沉積在澄清器底部,濃縮成泥渣,由刮泥裝置清除,並通過一級污泥輸送泵送至污泥緩沖罐。清水則上升至澄清器頂部通過環形三角溢流堰自流至中間水池貯存。二級反應器分為沉澱箱和絮凝箱兩個部分。在沉澱箱內投加Na2C0,進行攪拌反應。在絮凝箱中投加有機硫進一步降低廢水中的重金屬離子濃度,使出水重金屬濃度完全滿足排放標准。同時投加凝聚劑FeC13使生成較大礬花從廢水中除去。絮凝箱出水投加助凝劑PAM,使礬花進一步長大,以利於沉澱分離。級反應器出水自流進入二級澄清器。廢水中的絮凝物通過重力作用沉積在澄清器底部,濃縮成泥渣。濃縮污泥由刮泥裝置清除,並通過一級污泥輸送泵送至污泥緩沖罐准備壓濾。二級澄清器出水也可直接自流至清水箱。清水箱出水設有干灰加濕泵以及自用水泵。
G. 脫硫廢水零排放存在問題如何解決
目前,國內外已建成數十個火電廠脫硫廢水零排放工程,運行成本高、版結晶鹽固廢難處理是該類工程權投運後面臨的主要問題。LTLD研究所通過研究脫硫廢水水質特點,提出優化的脫硫廢水零排放解決方案,很好的解決了該類項目面臨的問題。
以廉價的Na2SO4替代傳統軟化工藝中的Na2CO3,使脫硫廢水零排放軟化預處理葯劑成本僅為傳統軟化工藝的39.2%。
軟化預處理採用兩級軟化澄清工藝,使處理後廢水中的鈣離子濃度低於8mg/L,保障了後續蒸發結晶系統清洗除垢周期不低於10個月。
通過控制結晶操作點,系統只產出工業級高純度氯化鈉結晶鹽,不僅使結晶鹽具有附加經濟效益,還免除了混合鹽作為固廢處置的成本,與產出混合鹽的脫硫廢水零排放方案相比,僅結晶鹽處置費用就可節省運行成本27.9元/噸廢水。
通過對脫硫廢水零排放預處理和蒸發結晶工藝的優化設計,使運行成本降低至:預處理28.5元/噸廢水、蒸發結晶4.5元/噸廢水,總運行成本33元/噸廢水。與常規脫硫廢水零排放工藝相比,經濟效益十分顯著。
希望能夠幫助到您。
H. 亂排放電廠脫硫廢水會有什麼處罰
如果是亂排放的話,電廠脫硫廢水會有什麼處罰,這個你就找環保局由環保來處理。
I. 脫硫廢水零排放系統容易出現哪些問題
設計問題
(1)設計時對進入廢水處理系統的漿液含固量考慮過於理想,設計餘量小,造成系統內固體大量沉積而不能運行。
(2)廢水旋流子噴嘴尺寸選擇不當,導致溢流和底流漿液濃度不正常。進入廢水旋流器的漿液濃度過高,旋流子底部常被堵死。廢水旋流器入口加裝的濾網堵塞頻繁,導致其無法正常投運。
(3)因系統設置的緩沖池設計容量較小,再加上廢水排放比較隨意,影響了廢水處理系統連續穩定運行,從而降低了廢水處理效果。
運行問題
(1)設備堵塞問題。廢水系統中各箱罐因來水中固體含量太高,固體沉積而堵塞;中和箱因石灰乳加量不足,石灰乳管路堵塞,導致pH值無法提高;石灰乳加葯系統因停運後石灰乳沉積在入口管道和排污管道上造成系統堵塞;管道堵塞問題。
(2)儀表控制問題。由於pH測量電極、石灰石加葯管線清洗不及時,控制系統參數設置不合理等,均可造成pH值與設定值的偏差過大。
(3)泵異常情況。在運行過程中,出現泵振動和雜聲較大、電動機超載、流量顯著下降等現象,計量泵不出葯等故障。
調試問題
廢水處理系統作為脫硫系統的子系統在設備調試中未得到應有的重視,多數調試以出水合格和設備可以運行作為調試的目的,從而影響了廢水系統在脫硫設備啟動後的穩定連續運行。再加上運行葯品昂貴,設備故障得不到及時處理,影響了脫硫廢水處理系統的正常運行。
J. 脫硫廢水排放重金屬多嗎
高二,好學生啊,你們來是鐵礦脫自硫,是將鐵礦里含硫的物質,硫化鐵等重的硫反映出來,主要生成二氧化硫,還有Cl等,污染主要是二氧化硫,還有部分三氧化硫,還有粉塵濃度很高,Cl離子,F離子,還有些金屬離子.當然還有熱污染,因為廢氣溫度很高,150左右,我們做脫硫就是將這些氣體進行脫硫,然後減少污染後排放,明白了嗎,小同學